电动汽车中的转子油冷电机犹如心脏般跳动着380v的活力功率一览表中记录着其强大的能量
导语:本文详细阐述了油路设计中各关键因素的优化策略,并对多种方案进行了深入对比分析。本篇文章旨在解读其设计过程,期望为解决实际问题提供有益的指导。今天,我们将分享一篇关于电动汽车转子油冷电机方案的文献探究,文章全面介绍了油路设计中的各项变量优化过程,并对不同方案进行了精确对比分析。本文将深入剖析其设计流程,以期帮助大家更好地解决实践难题。一、油路布局首要任务是审视我们即将研究的电机油冷系统全貌,其核心结构如同图示所示。与传统设想相较,这个方案之所以独树一帜,在于它在常规定子水冷基础上巧妙融合了转子的专用冷却通道。通过前盖引入冷却介质至机壳内,与铁芯形成环形循环路径,最终汇聚于转子内部,再由转子内部回流至前盖出口,构成闭合循环。二、电机液体冷却体系为了实现上述布局,电机前后盖及壳体必须具备以下特定的结构,如图所示展示。此外,对于轴向通道而言,我们采用了一种多入口多出口的配置,从而显著降低流阻效应。此外,对于转子的加工工艺,我们采纳了一种分段焊接方式(此技术可参考另一篇外文资料,该文件详述的是轴承摩擦焊工艺,有兴趣者可通过微信联系我),以确保其结构稳固如同图所示。
三、仿真迭代模型该模拟过程如下图所呈现:基于温度场和磁场双向耦合作用,本次模拟始终围绕初始温度条件展开,然后借助电磁计算程序来预测这一温度下的能量损耗,再将这些损耗反馈给温度场分析直至达到稳态平衡。在缩短仿真时间方面,我们采用2D数值模拟处理电子磁效应,同时3D数值模拟用于温度分布,以经验数据估算空气间隙换热系数。
四、实验验证与理论匹配 本次实验主要目的是比较不同位置以及实际操作时温差与理论预测结果之间是否存在误差。这包括在2300rpm速度下工作7.38Nm力矩时的情况。在这种条件下,与仿真结果进行对比显示出误差仅占10%左右,如下表格所示:
五、性能提升 1. 机械壳体改进 我们考察了三种不同的机械壳体通道形式,如图所列展示。通过实验得知,在流量较低的情况下,一型、二型、三型分别表现出明显升温趋势,而当流量增高时,不论是哪一种形式,其性能均不及二型,因此建议根据具体需求选择最适宜的类型。
转子入口角度调整 转子的进口和出口角度设置为自由参数,可设定如下图形状角度组合。
通过几组特定角度组合进行测试后得到以下结果:
从这张表可以看出第三组最佳。
六、本地测试方法 实际样品中安装六条单独的通风孔,以便观察效果,如下:
七、本地试验结论 三种测试环境(自然风吹拂、一只独立壳体液态加热、一只包含轴心加热)最后取得如下成绩:
风吹环境80分钟内达到了130摄氏度且未达到平衡
单一壳体加热80分钟内达到了110摄氏度并保持平衡
壳体+轴心共享液态加热30分钟内已达到80摄氏度并保持平衡
八总结 结果显示,与传统风扇制动相比,本方案线圈平均降低50摄氏度;与单独使用独立壳身液态制动相比,本案例线圈平均降低38摄氏度,因此本案例是一种有效提高设备制动能力的手段。